4月27日,历经54天A级检修,苏州热电公司1号机组并网满负荷运行,所有修后试验项目圆满完成,标志着该公司在连续5年“零非停”基础上,向着实现更长周期安全运行扬帆起航。
织密安全防控网
“危险点分析要全面,安全带务必一步一挂,两票办理要规范……”走进如火如荼的A修现场,安监人员的叮嘱声穿透机器的轰鸣,清晰入耳。面对检修任务重、外包队伍多、高风险作业多的复杂安全形势,该公司以安全监察为矛,以标准化检修管理为盾,构建起全方位、无死角安全防控体系。
数家外包单位驻厂检修,各项检修作业同时进行,如何确保安全万无一失?严把外包队伍“六道关口”是该公司给出的标准答案。
A修开始前,该公司耗时一周完成200余人次、10余家外包单位的资质审查,发现并督促整改人员超龄、安全协议及三措两案不合规等多项问题;开展安全培训及标准化作业演练,累计培训227人次,覆盖率达100%,切实提高外包队伍的安全意识和风险防范能力。
“马师傅,燃机房标准化作业垫还需补充,护栏要改为硬质护栏。”3月5日,A修启动第一天,安监人员早早到达现场,对照《1号机组标准化检修暨创“精品工程”工作方案》严查现场标准化作业布置情况,以硬举措夯实A修安全基础。
从强化定置管理到规范两票办理,从严肃“业主带班”“旁站监督”制度落实到加强高风险作业管控,安监人员时刻绷紧安全弦,“驻扎”现场加强安全监督,54天如一日压实安全责任。同时,该公司创新引入AI哨兵系统,利用先进的图像识别与数据分析技术,精准捕捉未系安全带、闯入隔离区等违章行为,实时报警并留存证据,确保隐患无处遁形,违章无所遁逃。
A修期间,该公司累计下发考核单50余份,考核金额6万余元,对施工单位开展约谈1次,以过硬的作风、严谨的态度确保风险可控在控。
绷紧工期高压弦
超前谋划是保障检修工作如期完成的重要“法宝”。早在2024年4月初,苏州热电公司便成立A修组织机构,从点检、运行、技术监督、设备劣化趋势、可靠性、节能等多维度深入开展修前分析,按照标准化流程精心编制检修管理文件和检修策划书,实现修前策划准备标准化,让各项准备工作有据可依;推行“化零为整”检修方式,将部分检修工作提前分解至机组停备消缺中,完成1号燃机蓄电池更换,1号机组循环回水电动执行机构分体式改造,1、2号闭式泵检修等工作,大幅减少计划检修期内工作集中度;严守修前“四不开工”要求,完成检修项目、备品备件、网络计划、“三措两案”等策划准备工作,搭建高效检修脉络,精准把控检修要点。
“各参修单位和专业要对照三级网络进度图,严抓每日检修进度,确保各项工作有序推进。”A修协调会上,该公司党委委员、总工程师戴明明反复叮嘱。该公司通过建立“三级网络进度图管理”和“日协调、周复盘”机制,将检修任务细化至天,责任落实到人,真正实现进度可视化管控。
除了清晰明确的标准化检修计划,工期的把控还离不开一线职工的坚守与付出。54天,8个周末,甚至清明节期间,检修人员始终坚守一线,累计完成检修项目612项,攻克技改难题38项,按时完成1号燃机压气机一级静叶可靠性改造,1号主变及2号主变检修,2号汽机轴封漏气治理,1、2号发电机励磁系统改造等重点任务。检修操作班累计执行操作票723张,办理工作票366张,先后沟通协调集中完成汽机侧、锅炉侧13台高低压电机单体试转、燃机汽机侧各系统整体试运,最终将检修工期控制在54天,提前1天圆满完成检修任务。
拧紧质量达标链
“孙工,1号主变低压侧直阻不平衡率1.21%,不合格!”1号机组主变检修过程中,突如其来的缺陷打断了原本的平静。电气班组迅速行动,历时4天排查、分析,精准查找并成功消除低压侧换向铜排绝缘纸板的设计缺陷,为机组安全稳定运行奠定基础。
A修期间,该公司累计发现并解决缺陷73项、历史遗留难题6项,机组本质安全水平得到显著增强。
“紧固缸体螺栓后必须按工艺规定进行手锤检查,专工、项目总工、监理单位、点检均签字验收后才可进行下道工序。”汽机扣缸前的班前会上,机务点检再次强调汽机本体质量管控事宜。
该公司锚定标准化检修示范工程、检修精品工程目标,严格执行《火电检修标准化作业规范》26项专项管理要求,编制作业指导书184份、检修标准工艺卡83份,严格落实验收签字责任制和质量追溯制。依托由项目经理、专业点检长、专工、技术员组成的质量检查体系,A修过程中,该公司切实做到了“一工序一标准、一验收一记录”,为交出修后“水压试验、锅炉点火、汽机冲转、发电并网”四个一次成功的完美答卷奠定了坚实基础。